Benutzer:Reox/CNC: Unterschied zwischen den Versionen
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** Daher muss man aber mit der max. velocity runter, da sonst "joint 0 following error" kommt. 2000-2200mm/min scheint sinnvoll | ** Daher muss man aber mit der max. velocity runter, da sonst "joint 0 following error" kommt. 2000-2200mm/min scheint sinnvoll | ||
+ | * PDF für das Breakoutboard: http://www.benezan-electronics.de/manuals/Breakout6-Installation.pdf | ||
− | + | * 48V Netzteil ist doch ein 54V, daher nehmen wir das nicht... beim testen fliegt die Sicherung des Netzteils - Motorbrücken halten auch nur max. 50V aus. 36V Netzteil wäre sicher nicht schlecht | |
* high level motion planner: globale zerlegung in punkte | * high level motion planner: globale zerlegung in punkte | ||
* low level motion planner: lineare interpolation der punkte | * low level motion planner: lineare interpolation der punkte |
Version vom 4. Juli 2013, 16:17 Uhr
- Unsere Stepper haben 200 Steps pro Umdrehung (360/1.8°)
- Die Trapezgewinde sind Tr12x3 Doppelgewinde!!! --> 6mm Steigung
- Max. Geschwindigkeit ist 2400mm/min --> 41mm/s
- Die Leadshine sind derzeit eingestellt auf:
- 2 Microsteps
- 2.84A peak, 2.03A rms
- Driver Characteristics
- Länge eines schrittes: 1500ns
- Zeit zwischen zwei Schritten: 1500ns
- Zeit zwischen Schirtt & Richtungswechsel: 8000ns
- Zeit zw. Richtungswechsel und Schritt: 5000ns
- BASE_PERIOD: max(driver)+max(jitter) = 8000+8500 = 16500ns
- Der Base_period rechner sagt 10000 ist ok.
- damit linuxcnc funktioniert muss auf jeden fall mit "noapic acpi=off" gestartet werden!
- fehler USRMOT tritt mit linuxcnc 2.6 nicht mehr auf.
- Invertierung der Achsen ist in der .hal config von linuxcnc und nicht in der .ini
- nach einigen theoretischen Überlegungen auf 8 Microsteps eingestellt.
- Daher muss der Scale jeder Achse auf 266.666 gestellt werden (=200*8*(1/6))
- Die Maschine rennt jetzt viel ruhiger
- DIP-Switch konfiguration: http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/M542V2m.pdf
- Daher muss man aber mit der max. velocity runter, da sonst "joint 0 following error" kommt. 2000-2200mm/min scheint sinnvoll
- PDF für das Breakoutboard: http://www.benezan-electronics.de/manuals/Breakout6-Installation.pdf
- 48V Netzteil ist doch ein 54V, daher nehmen wir das nicht... beim testen fliegt die Sicherung des Netzteils - Motorbrücken halten auch nur max. 50V aus. 36V Netzteil wäre sicher nicht schlecht
- high level motion planner: globale zerlegung in punkte
- low level motion planner: lineare interpolation der punkte